克拉瑪依石化節(jié)能減排工作紀(jì)實(shí)

    [加入收藏][字號: ] [時(shí)間:2007-10-24  來源:石油商報(bào)  關(guān)注度:0]
    摘要:  1到9月,克拉瑪依石化分公司煉油新水單耗為0.65噸噸,同比節(jié)約0.09噸噸;工業(yè)污水回用37.2萬噸,廢渣利用4.94萬噸,綜合利用率達(dá)到93%。這些成績的取得,是公司認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,堅(jiān)持節(jié)能與生產(chǎn)并重、減排與發(fā)展并舉,努力實(shí)...

      1到9月,克拉瑪依石化分公司煉油新水單耗為0.65噸/噸,同比節(jié)約0.09噸/噸;工業(yè)污水回用37.2萬噸,廢渣利用4.94萬噸,綜合利用率達(dá)到93%。這些成績的取得,是公司認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,堅(jiān)持節(jié)能與生產(chǎn)并重、減排與發(fā)展并舉,努力實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和環(huán)境效益和諧統(tǒng)一的結(jié)果。

      克石化是擁有38套主體裝置、年加工能力500萬噸的煉化企業(yè)。隨著國際原油價(jià)格不斷攀升,加工深度增加,加工成本越來越高,能源耗量和污染物排放量也越來越大。面對嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí),公司著力提高員工節(jié)能意識,加強(qiáng)節(jié)能管理,推廣技改技措,提高能源和水資源綜合利用效率,在減少各類污染物排放的同時(shí),將大批的廢水、廢氣、廢渣等變廢為寶,實(shí)現(xiàn)了環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益雙贏。

      完善相關(guān)制度 強(qiáng)化全員意識

      煉化企業(yè)屬于高能耗、高污染行業(yè)。為促進(jìn)節(jié)能減排工作的開展,公司根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際,制定完善了《能源管理考核細(xì)則》,出臺了《加熱爐、熱電鍋爐節(jié)能管理辦法》、《專業(yè)節(jié)能小組活動管理辦法》、《節(jié)能量指標(biāo)考核辦法》等多項(xiàng)節(jié)能管理制度。通過ISO14001環(huán)境管理體系,確立了廢水排放管理程序、廢氣排放管理程序、廢渣排放管理程序,以及重點(diǎn)廢水污染物排放管理規(guī)定、垃圾存放及處置管理規(guī)定等規(guī)章制度,實(shí)行“三廢”排放申報(bào)制,有效控制了“三廢” 的產(chǎn)生和排放量。

      為提高全員節(jié)能減排意識,公司組織開展形式多樣的節(jié)能減排宣傳活動。如在公司內(nèi)部刊物《翼龍?zhí)斓亍飞祥_辟節(jié)能減排征文欄目,利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)宣傳國家及中國石油節(jié)能減排政策,舉辦節(jié)能減排論壇等,促使員工進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念,充分認(rèn)識到節(jié)能減排的意義和重要性。

      強(qiáng)化現(xiàn)場管理 挖掘裝置潛能

      公司注重強(qiáng)化節(jié)能減排現(xiàn)場管理,組織專人按時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場節(jié)能檢查,要求對所有裝置每天至少巡檢一遍。對發(fā)現(xiàn)的用能不合理或跑冒滴漏現(xiàn)象,拍下照片作為考核依據(jù),定期在公司辦公系統(tǒng)上予以公布,按照下發(fā)問題整改通知單—整改—復(fù)檢—考核的程序,一抓到底,直到合格,基本杜絕了亂跑亂放現(xiàn)象。

      公司利用DCS數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),開發(fā)投用了加熱爐熱效率動態(tài)管理系統(tǒng)。該系統(tǒng)在確保加熱爐和熱電鍋爐運(yùn)行處于最佳狀態(tài)的同時(shí),可以有效降低燃料浪費(fèi),并自動計(jì)算出熱效率,提示員工對加熱爐操作進(jìn)行調(diào)整。公司通過能源審計(jì),引導(dǎo)各單位提出各類節(jié)能措施420項(xiàng),其中107條管理及無費(fèi)類項(xiàng)目、6條低費(fèi)類項(xiàng)目正在組織實(shí)施。公司加大計(jì)量設(shè)備和計(jì)量管理投入,目前能源計(jì)量配備率達(dá)到100%,綜合計(jì)量率達(dá)到93%。

      公司通過優(yōu)化生產(chǎn)過程、系統(tǒng)控制和工藝條件等手段,挖掘裝置潛能,達(dá)到節(jié)能減排目的。如對高壓加氫、制氫、重整、焦化等裝置使用3.5兆帕背壓式汽輪機(jī),替代電機(jī)驅(qū)動,使背壓1.0兆帕蒸汽進(jìn)入蒸汽管網(wǎng);在供排水裝置增上兩臺全凝式汽輪機(jī),替代電機(jī)驅(qū)動,有效平衡了全廠蒸汽負(fù)荷;全面回收0.3 兆帕蒸汽,利用余熱為各加熱站和原油罐區(qū)加熱;回收大量冷凝水,實(shí)現(xiàn)蒸汽三級梯級利用。

      推廣技術(shù)進(jìn)步 促進(jìn)節(jié)能減排

      近年來,克石化先后投入1.71億元,建設(shè)了污水處理場、污水深度處理回用裝置、水泥粉磨站、含硫污水汽提、硫磺回收、低壓瓦斯氣柜、廢渣儲存池等一系列節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目,通過新技術(shù)應(yīng)用、技術(shù)改造等手段,不斷推進(jìn)節(jié)能減排工作。

      這些項(xiàng)目包括,2004年5月建成投產(chǎn)的4000噸/日污水深度處理裝置,至今年10月累計(jì)為公司循環(huán)水系統(tǒng)提供回用水200多萬噸,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益500多萬元;實(shí)施粉煤灰綜合利用,解決了粉煤灰、爐渣對公司周邊生態(tài)環(huán)境的污染問題,取得了良好社會效益,實(shí)現(xiàn)了粉煤灰和爐渣的綜合利用;建成投產(chǎn)的8萬噸/年干氣脫硫、1500噸/年硫磺回收、16萬噸/年干氣脫硫和20萬噸/年液化氣脫硫聯(lián)合裝置,大大減少了二氧化硫排放量,有效控制了污染,硫磺回收率達(dá)到99%,每年可回收硫磺1000多噸;2萬立方米瓦斯氣柜及配套瓦斯回收利用系統(tǒng)投用后,每年減少排放瓦斯氣2.59萬噸。此外,公司目前正在試車的4000噸/年硫磺裝置建成后,硫磺回收率將達(dá)到99.8%以上,排放尾氣中二氧化硫濃度每標(biāo)準(zhǔn)立方米將小于960毫克。



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