中國石化新聞訊 今年以來,長煉10萬噸聚丙烯裝置在面臨著生產條件變化、原料丙烯質量下滑、設備有待更新改造等實際困難的情況下,深入挖掘自身潛力,采取超常的工作措施,深入組織開展了“降能耗、提指標、增效益”效益年活動,努力將各方面的潛力轉化為實實在在的經濟效益。截至5月24日,聚丙烯產量達到了4.8萬噸,1-4月份的銷售額 達到了4.23億元,成為長煉創效的一個重要生產裝置。
為確保長煉“效益年”活動各項目標全面兌現,裝置成立了由黨政班子和各部門領導為成員的效益年活動領導小組,并明確專門的責任部門和責任人員。以“降能耗、提指標、增效益”為活動重點,從加強原料丙烯質量,優化生產方案,強化成本控制三個方面入手,制定了詳細的10項具體保障措施。該裝置堅持每個月召開月度管理公司講評會,季度進行一次技術分析會,就計劃實施和完成情況每月提出考核和獎勵意見,形成了“增產節約、增收節支”的長效機制。
過去,聚合作業區的制氮、制氫和空壓機是三個獨立的崗位,不僅設置了一定數量的人力,而且由于職責不清,工作存在推諉、扯皮的現象,該裝置采用同行業先進的管理手段,引用PLC環網控制系統,大大提高了自動化管理水平,在裝置的任何一個地方可以實施同步監控,不僅使三個崗位合并為一崗,而且還優化了生產流程,減少了糾結,節約了人力資源,降低了生產成本。該裝置還注重從精細上下功夫,如為了節電,他們跟蹤天氣變化,及時調整蒸汽、循環水、冷凍水用量,調整冰機的參數降低用電量,同時針對換熱器老化情況,結合“機會檢修”,及時清理,更換換熱器,提高換熱效率。工藝、設備、安全各部門相互溝通,對生產上的本著大膽設想、小心嘗試的思想,使用冷凝液代替脫鹽水用在預精制退堿操作和伴熱上。每天就能節約1噸多脫鹽水。(陸兆龍)