投產于2008年12月的特稠油處理站處理著新疆油田公司最稠的原油,進站的特稠油采出液有“高含砂、高黏度、高密度”的特點。大量不易分離的粉砂和泥質吸附在原油中、懸浮在污水里,給原油脫水和污水處理帶來了很大困難。隨著雜質含量高、乳液穩定性很強的SAGD采出液也進入處理站,導致產生了大量難以處理的污油,日產污油量約150噸。
污油處理的主要方式是回摻到系統中,但由于污油中含有大量反相破乳劑,造成破乳困難。不僅降低了原油的脫水效率,而且影響了整個原油處理系統的正常運行。隨著特稠油區塊的進一步開發,以及SAGD試驗區采出液的大量增加,污油的產生量越來越多,油質也越來越差。因此,如何經濟有效地處理污油成了風城油田作業區迫切需要解決的問題。
為此,油田作業區與協作單位的科研人員對“特稠油污油處理技術”進行了攻關?萍既藛T從特稠油污油的微觀形態與宏觀性質著手,分析了污油產生的根本原因,明確了污油的穩定機理,以化學除雜技術為突破口,形成了切實可行的配方。針對現場應用的適用性、安全性等問題,科研人員進行了藥劑配方調整,最終形成了工業化產品。
現場試驗采用了“熱化學沉降”的常規脫水工藝,簡單地說就是對被加熱的污油加入藥劑后沉降脫水。2010年9月風城油田作業區進行了第一次現場試驗,取得了一定效果,但還是與室內試驗的效果存在差距?蒲腥藛T分析認為,特稠油污油的黏度大,現場加藥存在著藥劑與污油混合不充分的問題。因此2010年12月進行的第二次試驗,在管道加藥點后端加裝了混合裝置,并見到了明顯的效果,試驗結果基本和室內試驗效果吻合。