已高效開發11年的
長慶油田采油一廠王南作業區,通過對47口老油井實施措施,截至11月5日,今年累計增油7786噸,完成全年措施增油計劃的98.8%。“只要找準病根,開對藥方,老井也可奪油上產。”王南作業區技術副經理梁玉紀在老井綜合治理中嘗到了甜頭。
隨著區塊開發時間的延長,老井普遍存在含水上升加快、產量遞減加速、
管柱腐蝕偏磨加劇、結垢磁化現象嚴重等問題,井筒狀況日趨復雜,治理難度逐年增大。在王南作業區,老井占全區油井數量的89.6%。如何根治油井的“老井病”,讓老井重新煥發活力,成為王南作業區的難題。
作業區按照“分因素控制,分層次管理”的原則,對834口油井進行篩查。對單井動態資料,尤其是示供圖、沉沒度、泵效、電流等數據,技術人員結合井組生產動態與井史資料綜合分析,摸索單井生產規律,找準存在的問題,制定符合油井體質的藥方。
作業區對東南裂縫線側向、東北孔滲區、西南孔隙裂縫區側向堵塞特征明顯的8口老井,實施重復
壓裂措施,增油1326噸;對西南孔隙裂縫區主向堵塞油井和東北裂縫區側向高壓高含水堵塞的23口油井,實施酸化解堵措施,增油2023噸;對塞160東北裂縫區主向水淹地關油井以及長10低產油井、無效
注水井進行換層開采,實施補孔壓裂措施,增油2317噸。
在此基礎上,作業區嚴格遵循“地下變則地上變”的原則,結合油井低壓試井資料,以“泵徑合理化、沖程最大化、沖次最小化、泵掛最小化、沉沒度最佳化”為目標,在不影響產量的前提下,因井而異,摸準脈搏開良方,及時給油井做“保健理療”,合理調整油井泵徑、泵掛、沖程、沖次,使老井達到最佳生產狀態。截至目前,共調大工作參數93井次,調小工作參數123井次,實施間開30口,調整泵掛13井次,泵效總體提高15.3%,累計增油928.6噸。
在加大老井措施挖潛和參數優化的同時,作業區把控制躺井和延長油井檢泵周期作為提高老井生產效益的重點。作業區充分利用數字化監控平臺,通過示供圖、動液面、生產曲線圖等及時準確地掌握油井狀況,確保第一時間發現患病油井,找準病根開出良方。王55-016井原是一口生產主力井,2010年3月日產量下降至2.07噸,通過供圖分析診斷為受氣體影響,下入配套防氣工具后,日產量恢復到8.64噸。為確保施工質量,作業區堅持“四不放過”,即“產量波動原因調查不清不放過,存在問題無整改措施不放過,重點工序無監督人員到場不放過,作業方案執行率達不到100%不放過”。由于措施到位,躺井率由今年年初的1.2%下降到如今的0.85%,作業監督到位率100%,檢泵周期也得到了延長。