12月11日,大慶油田采油一廠長垣含油污水生化處理站站長王志勇告訴記者,建站以來已累計處理含油污水2720萬噸。
大慶采油一廠管理著1.6萬多口油水井。這個廠以“不達標的污水一滴不排,不環保的原油一滴不要,不綠色的效益一分不取”為目標,抓住含油污泥、含油污水兩個關鍵要素,狠抓污泥治理、污水達標排放工作。
含油污泥是生產中不可避免產生的危險廢物。大慶采油一廠清淤用“減”招。各采油礦分析不同容器油砂沉積規律,延長容器清淤周期,截至12月11 日,今年已減少含油污泥產生量1.2萬立方米。作業施工用“控”招。這個廠采用防滲布圍擋、使用防噴器等措施,減少油污落地。管線泄漏用“防”招。今年年初以來,這個廠投資612.5萬元,更換腐蝕管線86.35公里,減少穿孔272次,最大限度減少油水泄漏。
在大慶采油一廠北一含油污泥處理站,記者看到,入站的黑色含油污泥經過道道工序,平均可分離出40%的水、35%的油和25%的泥,并將凈化油外輸,凈化水循環使用,達標污泥用于鋪路和鋪墊井場。這個站技術員姜磊說:“今年年初以來,我們共處理含油污泥2.0234萬立方米。同時,利用污泥調堵技術,把含油污泥作為調剖劑回注地下,提高注水開發效果。”
大慶采油一廠年產液量1.5億多噸,產出污水量1.4億多噸。含油污水處理后如果不能充分回注,不僅生產成本提高,而且易影響環境。這個廠在優化結構中注好水,通過實施“識別治理大孔道、三精三法三控制”等技術措施,控制污水產出量;在優化運行中調好水,地面、地下相互協調,控制污水平衡,加大研究力度,增加污水稀釋聚合物用量;在優化回收中節好水,推行綠色環保洗井法,作業、洗井污水處理合格后全部進入集輸系統,實現了水資源循環利用。