基層的創(chuàng)新能力反映出基層的活力,作為中國石油的一個基層單位,蘭州石化烯烴事業(yè)部員工立足基層,在實踐中不斷總結(jié)經(jīng)驗,2007年,共提交合理化建議200多項,其中有2項成果獲得了蘭州石化公司合理化建議金牌獎、2項成果獲得了銀牌獎,1項獲得了銅牌獎。
組織得力讓“金點子”出土
2007年6月,“金點子”活動在烯烴事業(yè)部啟動。烯烴事業(yè)部專門下發(fā)了合理化建議實施方案。各裝置、各科室各司其責(zé),從活動的宣傳動員、建議收集、信息匯總、分析處理,到專業(yè)化聯(lián)評、決定采納、結(jié)果反饋,再到組織實施、成果運(yùn)用、獎勵過程環(huán)環(huán)相扣,全程監(jiān)管。活動小組擬訂了“合理化建議征集活動實施辦法”,首先由各裝置對陸續(xù)征集到的各種點子進(jìn)行初評,對各類合理化建議進(jìn)行全面分析,尤其對想法獨(dú)特,有一定實用價值的點子,更是從技術(shù)層面、實施層面進(jìn)行全面論證;在經(jīng)過裝置初評后,烯烴事業(yè)部工會組織各職能科室負(fù)責(zé)人,對初評被采納的合理化建議進(jìn)行專業(yè)聯(lián)評,并提出相關(guān)評價意見,作為參評事業(yè)部合理化建議獎勵及上報公司級合理化建議的可靠依據(jù)。
“金點子”活動緊密結(jié)合生產(chǎn)實際,面向每一位一線員工。不論其年齡、工齡、崗位、職務(wù),只要能夠提出保證安全、質(zhì)量,提高工作效率、效益的點子就可以得到部門的認(rèn)可、采納和推廣。
乙烯裝置作為大乙烯的龍頭裝置,在整個大乙烯乃至蘭州石化公司生產(chǎn)鏈上起著舉足輕重的作用,裝置自2006年11月20日實現(xiàn)一次開車成功以來,裝置的所有員工不斷優(yōu)化各項工藝技術(shù)指標(biāo),尤其是結(jié)合新建裝置工藝的不斷調(diào)整和完善,提出了許多優(yōu)化工藝、技改技措、節(jié)能降耗等方面好的建議,實施近 30條,創(chuàng)效價值累計達(dá)數(shù)千萬元,為裝置的安穩(wěn)優(yōu)化生產(chǎn)作出了積極貢獻(xiàn)。
面向生產(chǎn),讓“金點子”結(jié)果
合理化建議征集活動,調(diào)動了烯烴事業(yè)部員工發(fā)揮聰明才智,從身邊的小事做起,不放過微小的安全隱患,不懈怠任何一次工藝波動,對生產(chǎn)瓶頸、操作難題積極開展小改小革和合理化建議活動。尤其是遇到生產(chǎn)波動和異常情況下,更是開展專項攻關(guān)。乙烯裝置初分餾崗位102E塔內(nèi)汽油倉泄漏,造成裂解汽油嚴(yán)重帶水,隨時威脅到整個裝置的安穩(wěn)生產(chǎn),裝置技術(shù)人員通過縝密的調(diào)查、分析和研究后,提出增加分水罐系統(tǒng)的建議,建議被采納后在短短10余天改造完成,徹底解決了裂解汽油帶水問題,確保了裝置的長周期運(yùn)行。
丁二烯裝置原設(shè)計用于后系統(tǒng)加熱的循環(huán)蒸汽凝液需要使用低壓蒸汽,以保證凝液循環(huán)溫度在攝氏100度左右,設(shè)計耗用低壓蒸汽每小時1.62噸。汽油加氫裝置送出每小時30噸的溫度約攝氏150度的蒸汽凝液,該部分蒸汽凝液直接送出一方面造成能量浪費(fèi),另一方面高溫凝液會造成管廊的凝液管線位移,危及安全生產(chǎn)。裝置主管領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員積極探討,深入分析,提出若將該部分凝液用于丁二烯裝置的補(bǔ)充凝液,可以大大降低低壓蒸汽耗量,同時保證管廊凝液管線的正常運(yùn)行。通過縝密分析,提出了整改措施,通過在現(xiàn)場配制管線,增加一臺靜態(tài)混合器,混合器投用后丁二烯裝置將原來需要補(bǔ)加的低壓蒸汽全部節(jié)省下來,年創(chuàng)效160萬元。
烯烴事業(yè)部許多合理化建議都從根本上解決了制約裝置生產(chǎn)的瓶頸問題,為更好的發(fā)揮裝置的規(guī)模效益和技術(shù)優(yōu)勢奠定了堅實的基礎(chǔ)。