3月14日10時56分,遼陽石化公司氧化二氮減排裝置正式引氣開車。22時58分,上游裝置產生的含氧化二氮尾氣全部被引入此裝置,直排放空閥關閉,裝置實現一次開車成功。這個裝置的開車成功,為國際合作推進節能減排開辟一條新路。
遼陽石化現有14萬噸己二酸生產能力,每年排放氧化二氮4萬多噸。由于氧化二氮不易分解,國內沒有成型技術,推進國際化合作成為遼陽石化實現節能減排一個突破口。在與多家國外技術提供商充分進行技術交流的基礎上,遼陽石化最終確定選擇德國巴斯夫公司的分解技術。
2007年11月30日,在印尼巴厘島召開的聯合國CDM執行理事會(EB)第三十六次會議上,遼陽石化氧化二氮減排項目順利通過公示,正式注冊為CDM項目。
為做好新裝置的開車工作,裝置建設后期,遼陽石化生產系統提前介入。公司定期組織召開生產系統會議,安排人員培訓、上崗考核,編制總體試車方案、操作規程、檢修規程等,編制審核印發操作卡片,同時做好壓力容器第三方校驗等多項生產準備工作。今年2月29日,裝置實現工程中交,遼陽石化生產、安全、設備等部門每天召開裝置開車現場協調會,確保裝置實現一次開車成功。
據悉,遼陽石化氧化二氮減排項目是目前國內最大的CDM項目之一,每年減排量可占我國減排量的10%,社會效益和環境效益十分顯著。