圖為撫順石化二廠甲乙酮裝置。
撫順石化二廠加大技術(shù)攻關(guān)力度,使一直制約甲乙酮裝置氫氣脫液的瓶頸問(wèn)題得到解決,降低了裝置中間產(chǎn)品損耗,提升了氫氣回收利用純度,確保了COD達(dá)標(biāo)排放。
撫順石化二廠有兩套甲乙酮裝置。以前,由于裝置的副產(chǎn)品氫氣帶液現(xiàn)象嚴(yán)重,導(dǎo)致氣柜壓機(jī)排放液中酮、醇含量增大,嚴(yán)重影響了COD排放,同時(shí)也帶走了相當(dāng)數(shù)量中間產(chǎn)品的有效組分,增加了生產(chǎn)損耗。
為徹底解決氫氣帶液瓶頸,這個(gè)廠投資110萬(wàn)元,對(duì)裝置氫氣回收管網(wǎng)進(jìn)行改造,購(gòu)置了氣液聚結(jié)器及配套設(shè)備,將兩套裝置所生產(chǎn)的氫氣匯集到聚結(jié)器中,采用氣液聚結(jié)技術(shù),把仲丁醇、甲乙酮和碳八酮等組分從氫氣中分離后,氣相從聚結(jié)器頂部餾出并送至氫氣中間罐作為高溫爐的燃料,液相從底部餾出后送至中間緩沖罐,然后輸回裝置回?zé)挕?/P>
據(jù)統(tǒng)計(jì),氫氣脫液技術(shù)運(yùn)行一年來(lái),共回收仲丁醇178.2噸、甲乙酮29噸、碳八酮32.8噸,降低生產(chǎn)成本達(dá)104萬(wàn)余元,且沒(méi)有發(fā)生COD超標(biāo)排放事故。