長煉廣泛應用加氫技術實現油品質量升級
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[時間:2012-07-09 來源:國際石油網 關注度:0]
摘要:
7月8日,華中科技大學100多名學生來到長煉參觀學習。在中控室,學生們看到連續5天的柴油質量分析硫含量均小于0.2%時,驚嘆說:這產品質量太高了。
十一五以來,長煉在生產規模擴大的同時,依靠加氫技術,從原料到產品多環節廣泛應...
7月8日,華中科技大學100多名學生來到長煉參觀學習。在中控室,學生們看到連續5天的柴油質量分析硫含量均小于0.2%時,驚嘆說:“這產品質量太高了。”
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十一五”以來,長煉在生產規模擴大的同時,依靠加氫技術,從原料到產品多環節廣泛應用加氫工藝,實現產品質量升級。
在長煉成品出廠環節:既分布有總部“十條龍”科技攻關開發項目-RSDS-Ⅱ汽油選擇性加氫、液相循環加氫工藝,更有120萬噸、240萬噸柴汽油加氫裝置,還采用了國內新引進的S-Zorb工藝,并在今年新建成了40萬噸航煤加氫裝置;在原料加工環節,長煉既有沿江企業最大的170萬噸渣油加氫,更好地為280萬噸催化裝置的加工原料進行了脫硫等預處理,大幅度降低后續裝置的產品總硫;同樣,在
重整裝置原料預處理、芳烴分離裝置原料預處理,長煉都以“加氫”為基礎,為高品質產品生產設定完整的清潔工藝。
據7月8日
重整裝置和制氫裝置產氫總和統計:長煉每小時耗氫量達58000標準立方米,除了極少量用于聚丙烯等小化工用氫外,其余全過程用于石油煉制。目前,長煉出廠汽油全部達到國Ⅲ標準,柴油部分達到國Ⅲ標準,航煤、溶劑油等全部采用加氫深度脫硫脫雜質,各類
成品油均按照市場高標準生產。
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