中石化江漢油田 讓特低滲透油田高效開發(fā)

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    摘要: 地處陜北安塞的中石化江漢油田坪北經(jīng)理部采油區(qū),地貌支離破碎,溝壑縱橫;平均單井日產(chǎn)原油0.9噸,油井無自然產(chǎn)能,產(chǎn)量遞減快。近年來,他們堅持開發(fā)管理創(chuàng)新,細化地質(zhì)基礎(chǔ)研究,深化注水規(guī)律認(rèn)識,確保了特低滲透油田的高效開發(fā)。1998年3月...

        地處陜北安塞的中石化江漢油田坪北經(jīng)理部采油區(qū),地貌支離破碎,溝壑縱橫;平均單井日產(chǎn)原油0.9噸,油井無自然產(chǎn)能,產(chǎn)量遞減快。近年來,他們堅持開發(fā)管理創(chuàng)新,細化地質(zhì)基礎(chǔ)研究,深化注水規(guī)律認(rèn)識,確保了特低滲透油田的高效開發(fā)。1998年3月12日,江漢油田進駐開采以來,已實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值60.54億元,累計生產(chǎn)原油212.82萬噸。并獲中國石化“十一五”期間“一類高效開發(fā)油田”稱號。

        通過資源挖潛鞏固陣地

        坪北工區(qū)開發(fā)面積和層系受限,儲量資源接替是影響油田穩(wěn)產(chǎn)的重要因素。2010年以來,他們在工區(qū)北部、中部、東南部成功實施擴邊油藏評價井8口,全部獲得工業(yè)油流,落實含油面積4.94平方公里,石油地質(zhì)儲量304萬噸。自2009年在深層長9突破出油關(guān)以來,他們加大了對長9層的評價力度,共有28口井鉆至長9層,試油15口井,13口井見油,基本落實含油面積55.6平方公里,儲量716萬噸。為了探索適合長9油藏特性的開發(fā)方式,2011年開展致密油藏水平井試驗,在長9油藏實施了坪北首口長水平段多級分段壓裂工藝水平井PH9-1,水平段長480米,分6段壓裂后,初期日產(chǎn)油6.7噸,穩(wěn)定產(chǎn)油量3.0噸/天,是直井的10倍,單井產(chǎn)量大幅提高,長9層難動用儲量得以解放,開發(fā)了坪北油田良好的水平井前景。

        近年來,坪北油田由于工區(qū)面積受限,資源形勢日趨嚴(yán)峻。面對困難,他們多措并舉,實施擴邊井126口,動用石油地質(zhì)儲量378萬噸。一是優(yōu)化產(chǎn)建運行。根據(jù)年初產(chǎn)建規(guī)劃,結(jié)合鉆機運行和平臺接替情況,及時調(diào)整鉆機運行,確保鉆機銜接緊密運行高效。二是利用老平臺鉆井。由于新井場審批周期變長,導(dǎo)致擴邊工作可能進入“等鍋下米”的尷尬局面。根據(jù)老井場手續(xù)辦理簡單快捷的特點,他們將15個老井場的地面設(shè)施拔除并進行擴大后,替代新井場打井,保證了產(chǎn)建的正常運行。三是增大鉆井位移。開拓創(chuàng)新,積極利用大位移鉆井技術(shù),提高資源搶占能力,最大鉆井位移從開發(fā)初期的530米增大到2010年的1758米,使得單個平臺可控制含油面積大幅提高。

        注水是“三低”油田開采的關(guān)鍵。近年來,他們按照“早注水、注夠水、注好水、分層注水、精細注水”的指導(dǎo)思想,實施“四分”注水管理法:一是“分時”。對不同時期投入開發(fā)的儲量采用不同的注水開發(fā)方式。二是“分類”。在注水方式上充分考慮沉積微相特征和區(qū)域動態(tài)反應(yīng),搞好動、靜態(tài)結(jié)合。三是“分層”。對出力好、注采關(guān)系敏感的油層溫和注水;對出力差、注水見效差的油層強化注水。四是“分井”。對投注井和轉(zhuǎn)注井采取不同的注水方式。2010~2011年自然遞減率控制在8%左右,含水上升率控制在0.2以內(nèi)。

        依靠管理創(chuàng)新提高效能

        技術(shù)創(chuàng)新,改變產(chǎn)生需要。針對坪北油田油井低液低產(chǎn)以及平臺叢式井生產(chǎn)特點,他們創(chuàng)新了超導(dǎo)熱洗方式,2010年,將自循環(huán)熱洗方式改為多井串聯(lián)熱洗清蠟方式,將熱洗循環(huán)液量由單井平均1.5方增加到4.6方,提高了清蠟質(zhì)量,降低了油井載荷。2011年進一步改進超導(dǎo)熱洗工藝,目前超導(dǎo)熱洗已經(jīng)取代加藥清防蠟,成為油井井筒管理的日常手段。一是串聯(lián)超導(dǎo)洗井。通過雙計量罐加直通流程,增加洗井循環(huán)液量,提高了洗井效果;二是拉油超導(dǎo)洗井。通過在超導(dǎo)車增加混輸泵,利用罐車?yán)蛯崿F(xiàn)熱洗。已實施洗井26井次,洗井后最大載荷平均下降1.2KN,很好地解決了拉油平臺的熱洗問題;三是計量罐蓄液洗井。輸油泵出口與計量管線連通,利用輸油泵為動力,實現(xiàn)計量罐蓄液洗井。洗井后電流、載荷明顯下降,效果較好。該方式有效解決65個低產(chǎn)液輸油平臺油井熱洗清蠟問題。通過工藝改進超導(dǎo)熱洗井?dāng)?shù)由2010年12月的268口增加到2011年12月的356口,清防蠟費用同比降低12.8萬元,蠟卡井次同比下降9井次。

        優(yōu)化泵掛深度。根據(jù)油層供液能力及合理流壓狀況,合理調(diào)整泵掛深度。2011年,結(jié)合作業(yè)對45口油井進行優(yōu)化調(diào)整,平均泵掛上提60米。二是優(yōu)化生產(chǎn)參數(shù)。對低液低效井采用“小沖程、小沖次”的辦法優(yōu)化生產(chǎn)參數(shù),2011年,共實施油井參數(shù)優(yōu)化調(diào)整216井次,平均泵效從38.0%上升到44.2%。三是優(yōu)化油井工作制度。摸索油井合理生產(chǎn)制度,2011年,調(diào)整油井間抽制度132口,平均泵效由19.0%上升到34.8%。通過工藝上的不斷優(yōu)化,采油管理工作取得了顯著成效。油井單井平均檢泵周期由2009年的952天上升到2011年的1174天,免修期由526天上升至891天,油井維護作業(yè)頻次由0.39下降至0.16。

        創(chuàng)新,職工是主角。為此,他們廣泛動員,精心組織,充分調(diào)動了全體員工改善經(jīng)營管理建議的積極性、主動性和創(chuàng)造性,2011年經(jīng)理部共征集改善經(jīng)營管理建議380條,采納273條,其中分公司采納立項1條,上報集團公司5條,獲得油田獎勵共計19.66萬元。二是開展“頭腦風(fēng)暴”活動。以“創(chuàng)新創(chuàng)效創(chuàng)未來”為主題,不斷深化“千金求一策”、“一萬換十萬”、QC攻關(guān)、“五小”攻關(guān)等活動。近兩年,共征集金點子789條,實施技術(shù)革新、小改小革67項,有23項成果獲國家新型實用專利。

        實現(xiàn)投入產(chǎn)出最大化,需要管理的創(chuàng)新。坪北油田793口油水井分布在139個平臺上,他們按照“疏通神經(jīng)末梢,量化考核指標(biāo)、細化管理單元、激活最小細胞”的思路,將成本控制的關(guān)口由基層隊移至一線生產(chǎn)單元——采油平臺,全力實施“平臺小經(jīng)理”管理法。一是實施“三三工作法”。三知,就是知家底、知井況、知職責(zé)。三化,就是現(xiàn)場管理規(guī)格化、井筒管理精細化、平臺建設(shè)庭院化。三算,就是算成本、算產(chǎn)量、算效益。二是采取“3+1”考核模式。主要考核采油平臺管理指標(biāo)、成本指標(biāo)、產(chǎn)量指標(biāo),每月對采油平臺進行效益評價,將平臺職工收入與平臺經(jīng)營業(yè)績直接掛鉤,固化“平臺小經(jīng)理”經(jīng)營平臺的理念。三是推行平臺小經(jīng)理績效量化考核辦法。主要內(nèi)容是將平臺所有工作及平臺職工的工作業(yè)績進行量化考核,由經(jīng)理部按平臺職工數(shù)以每月人平100元核撥費用參與平臺崗位金額考核;平臺職工每月再拿出300元效益工資,共計400元進行考核。

        降本增效,全力整治“電老虎”

        電消耗是采油成本消耗的大頭,2010年,坪北經(jīng)理部在陜北率先與廠家聯(lián)合開發(fā)天然氣發(fā)電機組煙道余熱利用替代加熱爐采暖,日節(jié)伴生氣1600方,日增發(fā)電量6400度。到2011年底累計發(fā)電1527萬度。通過安裝低速永磁電機551臺,節(jié)電率達15%;近兩年應(yīng)用節(jié)能抽油機36臺,平均單井日耗電下降4度;增加調(diào)整間抽制度192口,平均單井日耗電下降14度;對334口油井抽油機進行平衡調(diào)整,平均單井日耗電下降2度;對378口油井進行參數(shù)調(diào)整,平均單井日耗電下降6度。降低注水系統(tǒng)單耗。實施分區(qū)分壓注水,新建P16注水站縮短了P32系統(tǒng)注水半徑4.1km;站內(nèi)恒壓控制,井上恒流注水,降低泵壓1.3MPa,日耗電下降310度;水源井電泵改抽2口,平均單井日節(jié)電180度。降低集輸系統(tǒng)單耗。在P199、P11等接轉(zhuǎn)站實施三相分離,油氣分輸,污水就地回注;P103平臺建增壓點,實施三相分離,油氣分輸,節(jié)電率23%。利用太陽能發(fā)電。積極引進太陽能發(fā)電技術(shù),安裝太陽能場地照明燈,滿足了采油平臺生活用電和基地球場照明。通過綜合節(jié)電,使經(jīng)理部在油井開井?dāng)?shù)逐年上升,用電設(shè)備和注水量增加的情況下,外購電量連續(xù)6年實現(xiàn)負(fù)增長。


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