經(jīng)過三年的努力,由河南油田設(shè)計院、研究院、工程院共同承擔的集團公司重點項目“特超稠油過熱蒸汽熱采新技術(shù)研究與應(yīng)用”終于研究成功,現(xiàn)場運用良好,并通過了
中石化集團公司驗收。
該項目研究的主要目的就是為實現(xiàn)注汽鍋爐“煤代油”,降低
稠油開發(fā)注汽系統(tǒng)運行成本,改善特超稠油熱采開發(fā)效果,有效動用超稠油難采儲量,為特超稠油開采模式的轉(zhuǎn)變提供條件。
該項目主要開展了燃煤過熱蒸汽注汽鍋爐及配套技術(shù),特超稠油過熱蒸汽熱采機理及注采優(yōu)化,特超稠油過熱蒸汽注采配套工藝技術(shù)等方面的研究,形成了特超稠油過熱蒸汽開采的油藏工程、
采油工程和地面工程綜合配套技術(shù)。這些技術(shù)是特超稠油熱采領(lǐng)域的一項新的熱采技術(shù)、工藝和方法,即采用燃煤注汽鍋爐替代燃油注汽鍋爐,采用過熱蒸汽進行特超稠油開發(fā)。
該項目取得的燃煤過熱蒸汽注汽鍋爐及配套、過熱蒸汽分配和計量、特超稠油油藏過熱蒸汽開采模式優(yōu)化、特超稠油高周期過熱蒸汽吞吐注采參數(shù)優(yōu)化等一系列特超稠油過熱蒸汽熱采技術(shù)成果,在井樓油田得到了應(yīng)用。2009年,在井樓油田新建了一座燃煤注汽站,安裝一臺額定蒸發(fā)量每小時75噸、額定注汽壓力9.8兆帕、額定過熱蒸汽溫度380℃左右的燃煤過熱蒸汽注汽鍋爐及配套系統(tǒng)。投運以來一直連續(xù)運行至今,注汽鍋爐及配套輔助設(shè)施和系統(tǒng)、注汽管線運行穩(wěn)定、操作方便,燃煤過熱蒸汽注汽鍋爐的各項運行參數(shù)均達到或超過了設(shè)計指標,每小時75噸燃煤過熱蒸汽注汽鍋爐與燃油濕飽和注汽鍋爐相比,注汽單位成本費用降低31.9%。
井樓油田薄層特超稠油油藏,后續(xù)吞吐周期應(yīng)用過熱蒸汽吞吐,開發(fā)效果明顯改善,蒸汽吞吐平均日產(chǎn)油提高1.5倍,峰值日產(chǎn)油提高1.9倍,綜合含水下降13個百分點,蒸汽吞吐生產(chǎn)期延長2-3個周期,
采收率提高7.5個百分點,油氣比由0.23提高到0.34,取得了顯著的應(yīng)用效果。
在驗收中,中石化集團公司驗收組專家認為:該項目的研究成果,與國內(nèi)外同類技術(shù)相比,具有較高的創(chuàng)新性、先進性和實用性。特別是額定蒸發(fā)量為每小時75噸,額定壓力9.8兆帕,過熱蒸汽溫度380℃左右燃煤過熱蒸汽注汽鍋爐在國內(nèi)外是首次研制;同時在國內(nèi)首次形成了特超稠油過熱蒸汽開采的油藏工程、采油工程和地面工程綜合配套技術(shù),效果良好、意義重大。